凝汽器增容改造我公司-连云港神美根据厂家凝汽器自身情况结合实际运行数据进行一对一的设计出优化方案让凝汽器的效率达到很高,凝汽器增容改造措施基本包括以下几个:
①原凝汽器壳体、喉部、热井、水室均不做改动,仅更换凝汽器管板及中间管板,换热管改细长度不变。
②原凝汽器喉部、热井及水室不做改动,凝汽器壳体加长并加长换热管。
增加管束排列的改造:
采用水平的CDEFG模块排管代替原来的落后排管如图这种排管方式汽阻小H热负荷分布均匀,流场平稳H无明显的蒸汽涡流区和空气积聚区存在凝结水基本上无过冷度,能保证理想的除氧效果,改造后能增加凝汽器的换热面积10-30%,提供机组真空0.9-2.6kp。改造的经济性十分明显。
凝汽器改造增加管束的管板:
为什么要进行凝汽器增容改造?其中原因有哪些?如何进行处理?
凝汽器泄漏的查找及处理:
凝汽器泄漏影响汽轮机真空的因素比较复杂,包括凝汽器的严密性、凝汽器传热特性、凝汽器热负荷及循环水出水管顶部集有空气或虹吸中断、清洁系数、真空泵的出力不足等。
影响汽轮机真空的因素比较复杂,包括凝汽器的严密性、凝汽器传热特性、凝汽器热负荷及循环水出水管顶部集有空气或虹吸中断、清洁系数、真空泵的出力不足、高-中压疏水系统大量内漏、冷却水量、循环水流量和进口水温、冷却水系统的特性等。其中凝汽器的严密性对维持汽轮机真空尤为重要,但其失常却已成为汽轮机运行中经常出现的故障之一。
严密性下降主要存在以下几处泄漏:
(1)轴封供汽突然中断或轴封供汽压力过低。此时大量空气将漏入凝汽器,真空急剧下降。故障特征为:凝汽器端差增加,凝结水过冷度增加,转子因急剧冷却而产生负差胀。
(2)真空系统的管路破裂,如凝汽器铜管、最后一级低加的铜管等发生部分破裂。主要故障特征为:凝汽器水位升高,端差增加,凝结水过冷度和导电度增加,凝结水泵出口压力增加,凝结水泵电机电流增加,真空急剧下降。
(3)凝汽器的喉部伸缩节泄漏。运行中由于温度、压力和振动的影响,凝汽器喉部伸缩节焊缝常被拉裂而产生泄漏。此处漏点较隐蔽,采用氦质检漏不易发现,此时应采用灌水查漏法。
(4)低压缸结合面及安全门法兰泄漏。原因主要有:
①汽缸制造、检修、安装质量有问题,汽缸法兰结合面不严或有残余应力存在,机组投运后出现漏汽。
②机组启动、停止过程中加减负荷过快,汽缸夹层和法兰加热装置使用不当;停机后汽缸保温打掉得过早或检修后保温包得不好,停机后缸温下降过快或者汽缸进冷汽、冷水等,使汽缸内外壁和法兰内外壁温差过大,致使上下缸结合面吻合度不好,局部产生间隙,大量空气由此进入排汽室,造成真空度下降。
(5)高压扩容器汽管进凝汽器喉部焊口泄漏。由于凝汽器内呈负压状态,外界空气便通过高压扩容器汽管进入凝汽器的喉部焊口漏入,引起凝汽器真空度下降。
(6)汽轮机轴封系统调节不当。因轴封供汽压力不能随负荷的变化而做相应的调整,造成空气进入凝汽器汽侧而降低其真空度。汽封间隙的大小、汽封的完好程度也是造成轴封漏泄的较重要因素。
(7)轴封系统结构不完善。单进、单出轴封系统轴封套上半部轴封无进、出汽管,只有下半部轴封套有进、出汽管,上半部轴封压力低,下半部轴封压力高,上、下轴封压力不均匀,影响轴封密封效果。
(8)小汽机轴封送汽不合理。机组运行时,主机轴封通过高低压差进行自密封和自动跟踪,而小汽机的轴封送汽则由于前后轴封由同一根管道从辅汽直接引入,前后轴封阻力不等,所以前后送汽压力难于调整和自动调节跟踪,导致了小机前后轴封漏空气。另外,若轴封供汽压力过低或小汽机轴封回汽门开启过大,都会使空气直接通过回汽总门进入凝汽器而影响真空。
(9)抽气器、低加进气门、疏水门泄漏以及其他类泄漏,如中压疏水系统内漏、凝汽器汽侧人孔门及喉接头泄漏、抽空气系统阀门泄漏、排汽管疏水U形水封被破坏等。
泄漏点查找方法的选择:
★火烛法和肥皂水沫法只能用来确定的大量漏气的漏点,且费时费力、准确性差,是通过观察蜡烛火焰摇曳情况,来确定漏气位置。另外火烛法会威胁到氢冷发电机组的安全,均不适合本厂对凝汽器真空的查漏。
★卤素检漏法的不足之处是响应时间长、检漏仪的敏感元件如长时间处于浓度较高的卤素气体中易产生中毒效应。
★超声波检漏法具有速度快、响应及时、检测方便等优点,但要求检测员具有丰富的经验,排除复杂的背景超声,且其精度只与泡沫检漏法相当。
★氦质谱检漏仪虽然可靠、灵敏度高,但是也有其局限性,在不明真空泄漏的情况下进行查漏,需将阀门套及法兰保温拆除,工作量很大,有时也难于取得预期的效果。